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【節能】哈爾濱石化公司擰緊節能節水 |
(時間:2010-9-17 17:49:10) |
日前,哈爾濱石化公司又獲“中國石油天然氣集團公司2009年度節能節水型先進企業”榮譽稱號,這是自2005年公司連續第五次獲此殊榮。在大力推進低碳經濟的時代,哈石化在低能耗、低污染、低排放為基礎的低碳工業經濟模式上大做文章,以“減量化、再利用、再循環”把“降低水耗”作為打造精品煉油廠的抓手,見到實效。 “較勁”的節能節水辦 哈石化公司節能節水辦公室主任齊鐵忠說:“節能節水辦在每周的調度例會上都要講評,用數據、事實擺出問題,打板子,點名道姓,較勁。”他們還在日常管理上較勁,每天都要深入裝置例行檢查,隨時監測節能技術改造項目運行情況,對能量使用不合理、未達到最優化等問題進行監督整改;每日對公司已實施的優化調整、已投用的節能節水項目的運行情況進行檢查;對減量化生產情況、主要耗能設備、能量回收設備的運行情況進行檢查。 建立能耗與水耗日檢查督促、周通報講評、月總結布置,季分析改進的管理模式,使水、電、汽、風等消耗處于實時監測受控狀態。 將節能節水指標納入公司與各部門簽訂的業績合同,層層分解,落實到班組。深化各裝置核算和裝置三級核算,以歷史最高水平、年度目標和同行業先進水平確定能耗與水耗細化指標,實施成本要素指標核算,根據工作進展情況和年度指標完成情況進行嚴格考核。 經過一系列的“較勁”,哈石化在節能節水工作上實現了“定性管理定量化、定量管理精細化、精細管理科學化”。 推進能源梯級利用 充分利用公司外部資源,積極開展技術合作,是深化節能節水管理的重要途徑。哈石化積極借用“外腦”,將節能目標瞄準了國際先進水平,吸收先進的管理理念。 2007年,公司與殼牌經過評估篩選,首批7個零投資項目實施后,全廠降低能耗3.3個單位。如常壓裝置降壓操作后,爐出口溫度降低,燃料氣消耗每天減少4噸左右。他們在投資改造上,堅持零投入、少投入的原則。 2008年9月17日,哈石化與廣州市優華過程技術有限公司節能達標合作項目正式啟動,提出過程能量優化技術方案。通過積極推動常壓—催化直供料,項目實施后常壓節約17噸標油/年、催化節約180噸標油/年、儲運車間節電75.2萬千瓦小時/年,實現了一舉多得的節能目標。裝置采暖采用低溫位熱媒水系統,優化外網伴熱系統、熱聯合系統運行,停用閑置建筑的采暖、工藝管線用能;儲運系統嚴格控制罐組維溫溫度,特別是原油罐組,根據原油凝點進行控制,降低原油進裝置的溫度,降低常壓裝置產品的外甩冷卻負荷。 通過優化減量化操作,哈石化推進了能源梯級利用。 點滴之水也關情 哈石化甲乙酮裝置連續兩年能耗呈雙位數下降。生產二班班長楊帆告訴我說:在節水日常工作上,他們分析哪些消耗能有調整的余地,就盯在哪里,通過“量杯量水”計算出控制外排洗滌水量,每天節約除鹽水10多噸,一年2000多噸除鹽水就這樣節省下來了。 多年來,哈石化以污水有效治理及回用為重點,推動水資源分級管理利用。按照“高水高用、低水低用、中水回用”的原則,著重抓好污水處理及源頭污水治理設施的改造完善。他們在國內率先利用三級過濾技術,將合格外排污水直接回用到循環水的補水中。 在污水回用循環水補水成功的基礎上,積極開辟煉油污水回用至鍋爐補水的新路。污水二期裝置運用“超濾+反滲透”組合技術,將煉油污水進行深度處理,水質達到優質再生水水質指標,供自備電站鍋爐補水,公司每年增加回用水量達42萬噸。 為了加強蒸汽冷凝水、低溫水的回收利用,增加了一套精制冷凝水回收系統,將生產過程中產生的各種冷凝水全部并入冷凝水回收系統,日回收冷凝水1700噸。2009年進入汛期以后,他們充分利用雨水回收系統,一年回收雨水約3.3萬噸。 2009年,哈石化克服60萬噸/年連續重整—80萬噸/年中壓加氫改質聯合裝置開工,從而打破了原有系統平衡的困難。經過細心組織、科學管理,實現了煉油能耗68.04千克標油/噸,同比降低7.28個單位;新鮮水單耗0.58噸/噸,同比降低0.12個單位,達到了歷史最好水平,共計節能量為9095噸標煤,節水量為17.68萬噸。
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